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| | | | | | | 做这个LED驱动设计时在2012年,现在那家公司已经倒闭,所以并不涉及到保密之类的要求。
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| | | | | | | | | 设计要求:
1.输入电压85VAC--132VAC/60HZ。
2.输出33V/550MA,采用11串27并,每颗灯珠0.06W,20mA。
3.高PFC,最低大于0.9。
4.整个驱动效率大于80%。
5.传导EMC按照EN55022标准,测试100VAC输入 ,PASS。
6.可调光,调光过程中无闪烁。 |
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| | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109895
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积分:109895 版主 | | | | | | | | 又不是内置MOS管的,既然是外部驱动MOS管,18W应该是没有问题的。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | 请问浮地BUCK的LED驱动,LED两端都不用加入滤波电容吗? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | 要加滤波的,厂商DEMO板中加的,技术文档中这个图上没显示出来 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 可是我见有些电路上面好像就没有加入滤波,比如TI的WEBENCH里面自动生成的电路,LED两端都没有并联滤波电容。 |
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| | | | | | | | | | | 输入频率不对,EMC标准不对,可调光指什么调光??? |
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| | | | | | | | | | | | | 感谢楼上的提示,频率已改正了,好长时间没有做LED,好多东西都忘了。呵呵,不能用欧盟的标准来测量日本的,这个标准应该可以替代的吧 |
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| | | | | | | | | | | 您好,请教个问题:
LED采用11串27并,是先并再串好呢,还是先串后并好呢? |
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| | | | | | | | | | | | | 我们是先串后并的,也有人说先并后串,这样可靠性高,但我不认为这样好 |
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| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109895
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积分:109895 版主 | | | | | | | LED的工作压降在3V以上,如果损坏,压降会是多少? |
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| | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109895
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积分:109895 版主 | | | | | | | | | 一般来说,会低到多少?如果电压变的很低,那么与这个LED并联的其他LED是不是也不会工作,而其余串联的LED分压增加,从而电流增加更容易损坏?从这个方面来说,应该是先串后并好一些吧? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 低的会低到2.8V,看你的电流而定,又不是一成不变的,一般都是会先串的 |
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| | | | | | | | | | | | | | | 因为需要测试灯珠,基本上什么情况都遇见过,生产中开路性/短路性损坏居多,老化后导通电压变化的很多。 |
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| | | | | 调光电源做出来太容易了,但做到兼容性很好,确实不易 |
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| | | | | | | | | 整灯光通量大于1300lm,支持遥控开关灯,待机功耗小于0.6W。
把上面的所有要求整理一下:
1.LED驱动满足输入功率18W,效率大于80%.
2.具有红外遥控功能,加入单片机处理。
3.主电路中加入开关或类似器件,可以实现开关灯。
4.EMC电路要改,3W的和18W的电路是不一样滴。
5.给遥控接收单元供电的问题。 |
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| | | | | | | | | | | | | 写的不错!加油!
这个电感计算公式不确定的东西太多,只能用于极限分析吧? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | 电感的数值和检测电阻相配合,才能找出一个稳定的工作点。经过估算,初步选用工字电感为10*16---1.6MH,检测电阻为0.51欧姆,MOS管选2N60,频率电阻还是18K。改动的参数,其他的和基本不变,做个板子,V1.0版本先调试吧
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电感T3和T4用两个一开始也是为了调试方便,初始电路尽可能考虑多种情况,便于删减,调光部分暂且不加入。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 采用先并后串,然后多个并联,这样的好处在于既满足可靠性,又便于在非规则下布局 |
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| | | | | | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109895
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积分:109895 版主 | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 以前和一哥们讨论过,他觉得多个并联之后,万一有灯珠短路,会让与其并联的灯珠全部熄灭,这样很容易被发现,而灯珠故障存在概率性,不可避免的,但一颗小灯珠损坏肉眼是看不见的。
要是先串联的话,一颗灯珠短路只是他本身的变化,因为LED驱动是恒流源,总电流不会发生变化,但分路电流会往最低等效电阻支路流动,会造成这串灯珠慢慢被烧坏。
开路性损坏也类似这种道理。。。。。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 多个并联之后,万一有灯珠短路,会让与其并联的灯珠全部熄灭,这样很容易被发现
也不能这样说吧,多个串联的话,一个开路,其余的也会熄灭。
LED烧坏之后,有些也是开路的。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED需多串多并的话,我建议用十字交叉的方式,所有灯串横向并联,如10串10并的灯珠,即使坏掉一颗,其电流也是其它9颗LED平分(实际视Vf有差别)。 |
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| | | | | | | | | | | | | 感谢参与!呵呵,对光效是有要求的,本例中为1300LM/18W为72LM/W。要实现这点主要是灯珠选择和灯罩的选择,灯罩透光率选为0.8以上,所以未加灯罩光通量约为1600LM,假如效率为0.8,那么1700LM/18W/0.8,灯珠选用110LM/W以上的 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 从3W到18W的改动还是比较顺利的,但在老化中发现一个问题:
输入功率会下降,到15W左右后,保持恒定,谁会接受这么一个LED驱动了? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 从头再来吧,仔细查阅技术手册,找万能的度娘,把可能会造成这种现象的假设写在纸上
1.假设:工作频率不对 对策:改变RT脚电阻‘
2.假设:检测电阻不对 对策:改变检测电阻
3.假设:主回路上电容太大 对策:加大或减小电容
。。。。。。。N多个假设,一一排除 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 最后偶然用手摸了一下恒流电感,发现温度挺高的,再看看输入功率竟然上升了些。估计是温度上升导致电感特性发生变化,那么要如何解决他?偶然在一个设计上,发现提高功率可以用两个电感串联,试一试,果然行啊! |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 写的不错!我也曾经遇到过掉功率现象,不过是L6562上 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楼主,请问你这个IC做大W数点,PWM调光时没声音么? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 感谢楼上关注,把功率改成18W之后,下一步就是要加入调光控制
领导指定选用的红外控制的方式,遥控器和接收芯片都是属于外购件,关于这点我不“感冒”,因为有很多大神们在做这些,他们做这个比较专业些,价格也不贵,还支持开发。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我们老板和人家谈好了,给了些开发费,对方寄来样品,我再把电路加入到驱动中去 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 大概看了一下芯片的技术指标,在工作时约5V/10MA,这个很重要,因为要设计配套的电源 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 备注一下,这颗IC还有另一个卖点,那就是无电解设计。
请问你说的“无电解设计”,指的是没有输出滤波电解电容吗? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 从EMC传导波形上面可以看出,余量还是比较大的,基本都在在10DB以上
坐标线别看成是尖峰哦 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在论坛上,好久没看到这么好的帖子,看来积分都是浮云,应抛弃积分观念,将此贴置顶!
让更多人可以看到此贴! |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 加入红外接收之后,做好板子,可以开始调试了。。。。。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 楼主用工字电感做主功率电感,要过EMC很有挑战唷! |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 照明辐射测试,主要是针对原来家电中电视广播,现在基本都用有线电视或数字电视,所以这个指标一般不测了 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用磁环和E芯磁芯都试过,主要还是体积问题,既然传导能过,还是选工字电感吧 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在测试遥控功能时,一开始我也曾想用PWM为0时,来实现LED的关断。但在实测中发现不能完全关闭LED灯,而且功率约在2W,微闪 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PWM为0时电流基准理想下为0,但实际并不能达到这种状态,你的从调光端控制,电源还是一直有维持工作的电流。如有独立控制端口,可直接关闭电源芯片工作。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 嗯,对的,为了能够完全关闭LED,在其主回路上加一P型MOS管 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在遥控关闭时,CUT信号为高,MOS管关闭;反之CUT信号为低,MOS管打开
串联电阻是为了分压,保证驱动的各个部分不超过最大电压和功率 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 做事情都不可能一番风顺,在调光中又发现两个比较棘手的问题:
1.是调光调的很低时,LED会闪烁。
2.遥控打开LED灯后,遥控器便失效了。。。。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 问个题外问题,按前面楼层说的,你的调光方式是用PWM信号来改变基准电压实现调光,也就是最终改变LED上的电流,想知道调光100%到10%亮度时的色温偏差是多少。其实以前也做了一款PWM调光产品,基本完成的时候就离职了,所以没有测这方面的数据。
回到楼上问题:
1,调得很低时闪烁,首先确定基准是稳定的,那就调下恒流环路;
2,遥控问题是受干扰了,可以在这部份线路做下屏蔽。另你的是什么方式遥控? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 每一个芯片都不可能尽善尽美,这颗IC也是一样的,采用的模拟调光,MCU产生约1KHZ的PWM波,后面经过RC滤波 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这种改变直流电流来达到调节亮节的色温是会变的,可以去测下就知道。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | 回复:HWX-555大神
呵呵,这是三年前测试的图形,早就不做LED了,所以也无法提供更详细的图形了 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我们以前用PWM调光时也遇过低比例时闪,不过最终还是处理掉了。可能你的控制方式不同。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 开始以为是某个工作频点引起的,改频率不行;后来重新调整恒流环路,解决。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 呵呵,环路和频率我都试过,都不行,调了近一个星期,实在没法子了 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不好意思,之前没有细看前面线路。我们之前所用的是隔离方案,所以控制上就存在差别,你这个闪的问题,或是不一样的原因。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 看了一圈,这帖子比某些“大神”写的好多了。但人家刚立了个标题就有人来顶了,看了半天啥都没看出来。。。。。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 软硬件都是内部完成的就好办。如果是跟别的厂家配套的,这个麻烦。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不麻烦,关键是怎么看待这个问题,现在又好多都是外包的,对于企业来说,能够缩短开发周期,大大的减少研发成本。 |
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