| | | | | 本来是打算参加GaN 大赛的,但是那个好难啊,自己的水平退化太快了,只好先做这个试试。结果GaN的大赛快结束了。。。
上下原理图,本次采用的是LT8640s这个片子。
LT8640s demo design.pdf
(72.47 KB, 下载次数: 13)
|
|
|
|
|
| | | | | | | PCB 上线了。打样准备测试。。。
板子到了,捷配打样还是很快的。一个月可以免费一次打样,其实很美滋滋了。
|
|
|
|
| | | | | | | 在选择片子的过程中,确认LT86XX系列的片子基本都可以满足要求,但由于这一系列的片子后缀分级不一样,相应的功能有些微小的区别。
然后由于自己没有仔细核对收到的片子,导致板子需要重新layout。申请的是LT8640S ,收到的却是LT8640S-2,这一系列的差别详见下图。
|
|
|
| | | | | | | | | 更新一下调试记录:
1. 焊接LQFN 芯片——>
购买了无酸焊油,辅助焊接,结果发生了上电冒烟的惨剧。
无酸焊油本身会轻微导电,于是第一块芯片发生了翻车。
随后,仅用焊锡焊接,热风*吹芯片,完成焊接,并用放大镜观察了各个引脚是否焊接良好。
非常不推荐使用这种焊油,导致的问题非常大,产品说明写着轻微导电。
可以买些管状的助焊膏,比这个强很多。
TIPS: 其实由于LQFN的封装为了降低片子的高度,侧面的焊点基本只能再放大镜下才能看的清楚。
分别在芯片的底部和PCB焊盘上锡,但是不要上太多,多了会导致后面吹片子的时候,焊锡溢出,PIN脚连在一起。
在焊盘上涂抹少许的助焊膏,不要放太多,可以用小刷子刷一遍,带走多余的焊锡膏。
将芯片放置在焊盘上,固定大概的位置,用热风*初步吹,这时在用尖口镊子调整位置到最好。
在放大镜下检查焊接是否良好,如果侧边没有沾锡,可以再次吹。
如果焊锡多的话,引脚附近就会变成锡球,可以用细细的导线将其导走。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | |
焊接完毕。做初步的焊接调试。
由于第一次的焊接出现了严重的短路,非常怀疑时助焊膏带来的短路,上电之后芯片发生了冒烟。拆解后,发现EN脚被烧掉了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 重新完成焊接后,功能正常。
除了输出电压为1.5V,最后发现把out的分压电阻焊接反了,真是犯了低级错误。
修改完之后输出正常。
下图为空载时输出电压波形,工作在burst mode,频率比较低。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 静态输入电流测试——>
测试静态电流,发生了静态电流多达1mA以上,找bug找了好几天。
突然想起来,第一次成功上电的时候,IC输入电容有一颗冒了一丝烟,然后工作正常。
瞬间觉得还是无酸焊油残留带来的问题,于是去除了板子上的这颗电容;然而上电之后并灭有便的更好。
于是又去除了4.7uF的输入电容,静态电流回复正常,由于板子的电容全是拆机件,原因还未分析清楚。
比较有可能是: 无酸焊油残留;4.7uF输出电容出现损坏,或者其本身参数的ESR就比较大。
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
已经收到了样片,由于之前的收到是LT8640S-2,导致layout无法改动。
只好找工作人员重发了LT8640S.
|
|
|
|