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未解决

求助,uc3842

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lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-9 10:53:19
10问答币
小弟用UC3842设计了一个buck电路,由于输出电流比较大,采用三个mosfet并联。3842的RC震荡频率为40kHZ,但是真正到达MOSFET的驱动信号的频率只有2k左右。由于频率太低,纹波太大,搞不清楚为什么会这样,求指教,谢谢!
心囚蓝魔
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副总工程师
  • 2013-4-9 11:51:48
 
首先排除3842是坏掉的,然后仔细查看一下电路
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-11 21:16:13
 
换过新的依旧这样。谢谢回复!
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-9 13:50:21
 
那是不可能的,只有带不动不可能频率都变化了的。
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-11 21:22:04
 


如图,我3843的震荡频率是40khz,周期是25us,但是3843的输出确实10ms左右的周期。还有,1脚电压为高的时候,3843连续输出几个周期的高电平;1脚为低的时候,3843连续输出几个低电平。我怀疑是电流环没起作用,导致管子关不断,但是还没确定是这个原因。。请指教。
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-12 08:10:42
 
这是环路震荡了,只能所包络频率是100HZ左右,提供你完整的电路图来看看吧
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-12 14:39:02
 
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-12 14:39:30
 

lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-12 14:41:12
 
负载带2欧姆,电流反馈由中间穿线式霍尔传感器提供。请指教
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-13 16:10:17
 
CP1增大10倍试试。另外TLP250的驱动速度及驱动能力可以吗?
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-13 16:24:05
 
能告诉我您的qq吗,看您是在济南,我是威海的,我的qq号是240189807,这个问题让我头疼了好长时间了,由于是刚接触开关电源的设计,所以有很多不懂的地方,希望能得到您的指导。我刚刚试着加了下谐波补偿,结果不起作用。
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-13 16:30:20
 
TLP250确实存在速度的问题,我测试过,在3842触发脉冲低电平存在时间过短时,tlp250前后的波形是不一样的,如图,但这是真正的原因吗,我觉得是3842震荡了,输出变化太快,刚关断就打开了。另外我测试到,电流环根本就没有起作用,如图。
这是250输出与输入的波形



lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-13 16:34:21
 
我现在把PI调节器直接去掉,仍然出现这个问题。
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-13 14:56:23
 
会不会是没有加斜坡补偿的原因啊
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-13 16:33:06
 
第二个图里的馒头波是哪里的波形?
lzw8818
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  • 2013-4-13 16:35:40
 
馒头波是最后的电压输出,负载上的电压。
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-13 16:41:20
 

绿色的是震荡波形,这是不是说明,电流环根本就关不断管子,如果不是有输出静止时间,根本不会有低电平
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-13 16:47:21
 
你做的是什么产品?电压反馈在哪里?
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-13 16:52:52
 
焊接电源,没有电压反馈,用霍尔传感器检测焊接电流,转换成电压,作为反馈。
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-13 16:55:00
 
那么你设计的电流基准是多少?电流反馈又是多少?目前带多少负载?
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-13 16:57:24
 
电流基准在PI调节器的输入端,用滑变设定,0~5V可调,负载2欧姆;霍尔传感器1:1000,转换电阻100欧姆,10A的电流检测出来转换成电压为1V。
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-13 17:08:56
 
我是问你,你说你电流环不起作用,那么你是在基准多少伏,电流采样信号多少伏的时候测量发现电流环没起作用的?
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-13 17:20:01
  • 倒数9
 
我的意思是,uc3842的3脚的检测信号不能把3842的输出脉冲拉低。接1欧姆的电阻是要把电流转换成电压,100A检测到副边是1A,通过1欧姆的电阻产生1V的电压。
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-13 20:50:56
  • 倒数7
 
我仿真了一下,也出现这个问题,我想是不是没有加斜坡补偿的原因。
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-14 09:13:58
  • 倒数6
 
你这个震荡是环路参数的原因,但跟你原来的还不是一回事。你是利用霍尔采样的流过MOS管的电流做反馈?
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-14 16:21:35
  • 倒数3
 
我发现是1脚2脚之间的50K电阻与输出的分压电阻0.05欧姆的比值太大,这样使得3842误差放大器的放大倍数太大,就出现了1脚的大起大落,如图。
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-13 17:09:36
  • 倒数10
 
还有,UC3842的3脚波形什么样子?怎么还接一个1欧姆的电阻?
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-13 17:20:26
  • 倒数8
 
3脚波形是三角波。
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-14 09:15:18
  • 倒数5
 
这里说10A,后面又100A,你到底是多少?
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-14 16:14:12
  • 倒数4
 
不好意思,是我没有表达清楚,其实有两个电流传感器。一个是互感器,检测通过mosfet的电流,回馈给3842的3脚,这个是1:100,这样可以保证,当管子的电流超过100A时自动关断。另外一个是霍尔传感器,用来检测主电路的电流,在仿真的时候用电阻分压代替的,这个是1:1000,然后转换电阻是100欧姆,主电路100A的电流检测出来是10V,这个检测电压反馈到PI调节器。通过仿真发现,如图所示,1脚成矩形波的原因是3842误差放大器的放大倍数太大的原因,但是在实物中减小放大倍数不起作用。
YTDFWANGWEI
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  • 2013-4-14 21:08:49
  • 倒数2
 
你将你实际的电路图及参数详细点,关键点波形一起提供,另开一个帖子吧,记住,一定要跟实物一致,无论是参数还是器件型号。
renkong
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助理工程师
  • 2013-4-9 14:32:44
 
负反馈线路中错件或是负反馈线路不成立。查一下。通常是在PIN1-2和PIN3之间发生设计错误。
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-12 14:42:40
 
您帮忙看一下吧,我是按照典型电路接的,谢谢。
thblegend
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本网技师
  • 2013-4-12 09:01:14
 
看看Rt、Ct有没有虚焊或者损坏
lzw8818
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本网技师
  • 2013-4-12 14:41:35
 
震荡波形是正确的。。
自在525
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助理工程师
最新回复
  • 2013-4-29 16:10:13
  • 倒数1
 
不知道您问题解决了没有,您能帮忙看下这个帖子吗?和您的问题应该一样。非常感谢https://bbs.21dianyuan.com/152017.html
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