井底蛙的电源之旅 ——知识是天,行业是井,我只是那井底的蛙。 前言
初入此行 那是1999年的夏末秋初,正是所在国企没落的时候,看不到什么希望。有人向原来的老领导谈及直流屏上的开关电源模块,觉得在直流屏的生产基地,有必要掌握其核心技术,便与X校合作。 由于学校实验室的局限性,产品是出来了,但质量实在不敢恭维。老师的理论水平没得说的,人品也相当地好,一直是我的良师益友。也由于本蛙本是做多年的强电产品,并无电子产品的研发设计基础,起初对开关电源几乎一窍不通,仅仅凭借在学校学习的,已丢弃了十几年的非主课电子电路基础,艰难的消化吸收,直到2004年底,才将产品步入正规。最初的五年时间,产品年返修率超过100%,有的一台返修数次。炸机,无论是在用户现场,还是在生产调试阶段,那简直就是家常便饭,令人头疼和无奈的是:不明原因!现在回首望去,有如刚刚爬过一个长长的独木桥,仍然战战兢兢,心有余悸。 炸机的主要原因:一是初期设计电路布局不合理,抗干扰性差,并经常引发自激振荡导致电路失控;二是软开关特性不到位,效率不高,电源自身发热量大;三是热传导不合理,管子过温;四是抗输入过电压能力差。 对于电网的操作过电压,深有感触。 在一个典型的用户那里,每当交接班的时候,就会炸机——天哪,这可是在实验站做了6kV浪涌试验的机子啊!——可惜,试验站的浪涌试验回路中串联了限流电阻,实际加到机子上的真实电压远不及现场的电网过电压。特别是新建工程项目,又远离闹市,偏僻并且轻载,当正在调试的重型设备突然停机时,电流变化率太大,造成的操作过电压就非常地高。更恶劣的情况是,由于轻载,会发生电网线路振荡,操作过电压会持续一定时间。往往当项目逐渐进入正常运行阶段后,因为同时工作的设备多了起来,即使某个大型设备停机,虽然电流变化仍然很大,但有相当一部分能量被其它的并联设备所吸收,在线路分布电感上的电流变化率也会大大降低,操作过电压就不会很高了。 在另一个极其重要的用户那里,怕鬼偏遇鬼敲门。市中心,办公楼,真的给炸蒙了。示波器现场测量电网电压波形,非常好看的正弦波,比我的试验台上好多了,基础电压也不高,怎么就会一直炸机呢?令人尴尬的是,换上新机,准备离开现场,前脚刚跨出门,后面“嗵”的一声。百思不得其解,没有办法,还是怀疑电网操作过电压的问题。按照这个思路,在电源输入端的交流接触器上,临时买了两只压敏电阻接上,神了,再也没有出现炸机的情况。一开始没有经验,这个系统还没有采取过电压吸收措施。由此可见吸收操作过电压对开关电源是多么的重要!
有所进步 05年之后,随着产品质量的稳定,有空静下心来,学习一些东西,思索一些东西,也开始扩展产品品种了。 前期只是从移相全桥介入,附带了解了单管反激和双管正激。之前只是知其然,现在要试图知其所以然了。手边有《开关电源技术指南》上、中、下三册,从前到后浏览了一下,太多了,挑和自己有关的部分,重点看了看,结合几年下来的实际,发现有太多的细节问题没有注意到,诸如移相全桥超前与滞后桥臂的差异、软开关状态的测量、触发回路串联电阻的合适取值、栅源极并联电阻的作用、反馈和测量回路分开的必要性等等等等。在此基础上,对老产品进一步优化改进,使产品的一年返修率降到了3%以下——天壤之别啊!。 06年开始研究LLC电路,做了两种产品。07年研究PFC电路,1500W输入AC85V~264V,在90V以下炸机,未通过。08年应用于3000W输入AC165V~264V产品中,工作正常。想必应该是电感饱和所致,未经证实。 其间想使用L6599做交流单相输入的电源,苦于英文太差,又找不到中文资料,被逼无奈,自己查字典翻译,终得《L6599引脚功能试译》一篇,于2008年6月8日,发表在电源网上,后在大家的指点帮助下,完善增补为《L6599译文》。时至今日,竟仍然是网上可以查到的最好的一篇L6599中文资料,被到处转载,也算是给同行们的一点儿小小的贡献,不胜欣慰。 在此阶段,虽然也犯了无数次低级、幼稚、弱智的错误,比如没有意识到双踪示波器的两个探头的地是相连的,使用时将两个地挂接到不同的电位点造成短路;有时将一个示波器的探头挂接在测试点,而示波器上选择的是另一个通道的信号,波形一直不正常,却好久不知道是怎么回事,要不就是在交流档位测直流信号;没有意识到输出电感对输入电路的反射作用,很长时间都认为输入电路运行状态与输出电路无关,分析输入电路工作状态时都不考虑输出电路参数,导致分析结果错误;不清楚正反激电路输入输出电路之间的关系等等。但也有意外的收获,比如将直流电源的输出能量用比较简单的方式反送到其输入端,使产品老化所消耗的电费减少约90%;将风冷模块的风机转速改换成温控无级调速,极大地提高了风机的寿命,降低了多数时间的运行噪声,减少了产品内部的粉尘集聚,降低了故障率,并且设置有温度传感器的短路和开路保护功能。
压力山大 自07年接触电动汽车,08年接触军品,09年安顿一年之后,2010年开始,迎来了电动汽车发展的疯狂时代,再加上军品业务的不断拓展,忙得不亦乐乎,也迎来了诸多挑战。 输出低压大电流,需要同步整流技术,而屡试不成,屡败屡战,终有收获。作为充电电源,输出需要止逆(防倒灌),100A大电流下二极管的功耗太大,怎么办?MOS管!输出要求防电池反接,继电器的体积太大,怎么办?MOS管!电动汽车上的空间太小,要求电源的体积再小一些,怎么办?新的高效拓扑开道,成功!拦路虎越来越多,需要解决EMI的难题,还要解决智能化和CAN通讯的难题,还要解决BMS(电池管理系统)的剩余容量检测和电池均衡难题,功率越来越大,体积越来越小,难度越来越大!输出电压从单只锂电的2.5V起,到电动大巴的700V,再到超级电容的750V,再到10kV的恒流源;输出电流小的几mA,大到单机100A。 在一次同行业交流会上,本蛙发表的《我对1kW以上功率型开关电源的一些看法》,引发了有关同行人士的兴趣关注,其中提到:“根据我的感受,目前电源的发展,一是趋向于对EMI的严格要求,这个不仅要求设计人员能够合理使用EMI器件,并且对PCB的EMI布线原则(电流突变线路所包围的面积尽可能地小、电压突变电路所占有的面积尽可能地小)有丰富的经验、深刻的领会并付诸于实践。二是趋向于更高的功率密度、更小的体积,这个需要做到两点,一是如何获得更高的效率,二是如何将热量更有效地散发出去。随着电动汽车的发展,电源与外部通讯将越来越多的采用速度快、可靠性高的CAN总线通讯。”
任重道远 知识是一个圆,圆内是已知的,圆外是未知的。掌握的知识越多,知识的圆周越长,越能够感受到未知的东西越多。 相对于初始阶段,知道的是不少了,但不知道的还很多,一知半解的东西也是一堆一堆的。有很多实际问题还都解决不了,千奇百怪的问题还是层出不穷。通过TPS2812驱动脉冲变压器,如果脉冲变压器线圈的电感量较小,则会影响到UC3875的软启动端电压,导致移相达不到最大(输出功率达不到最大),为什么?UC3875保护关机端(5.CS+)的电压为5V或12V时,均能够关闭脉冲输出,而为7V多时,却关不断,为什么?UC384X电流控制型芯片,当电流信号锯齿波电压超越比较电压后持续上升,则输出脉冲为什么不能关断?Saber没有掌握,Capture只会用那么一丁点儿,变压器及电感的工艺不甚了解,设计只知皮毛,甚至连最基本的电阻、电容器件,也仍然有许多被忽略、没有注意到的重要地方。正弦逆变尚未介入,高压领域尚未真正涉猎。软件尚不精通,不能软硬兼施。工作中,不是驴不拉,就是磨不转的事情经常发生,刚把炸机的机子修复好,为它供电的电源又不正常了,等工作电源正常了,又发现所用的万用表又不对劲。 说时容易,做时太难,一个小问题能折腾个十天半月的,甚至更长的时间。人一天三迷,一点儿也不假,迷到里面去,咋就那么地不透气呢?并且感觉越来越迷,越来越不自信了。为了弥补好迷糊的问题,只好多深入现场、多检查几遍、交叉检查、多角度验证,或经常翻看翻看最基础的东西,或冷静地休息一会儿,反思反思。笨鸟先飞,勤能补拙,特别适合于勉励本蛙这类缺少天资的人群。
后记 为使大家对高频开关电源有一个概况了解,特填词一首,作为后记。
水调歌头 高频开关电源
电源要变换,高频首当先。 IGBT、摸死(MOS),变压和电感。 电流电压控制,零流零压谐振,软启软开关。 自举或隔离,调频或调宽。
降升压,反正激,桥半全。 何以整流,快恢肖特同步管。 滤波采样反馈,电阻电容电感,止逆防接反。 勿忘散热系,结构上高端。 |