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晒晒我做的RCC正反激电源

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tanguojian
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LV3
助理工程师
  • 2009-6-28 15:03:33
这是一个48V蓄电池充电器电路,输出为59V1.8A,其效率要比一般3842反激电源高,可以无散热器工作,成本比3842反激电源要低。原理图如下,220V输入整流滤波部分和充电控制部分就不贴出来了,和一般的充电器一样。

初级是一个经典的MOS RCC电路,峰值电流控制模式,其工作原理和过程不在复述。次级看起来很像一个倍压整流电路,也可以这样认为,变压器的正激电压和反激电压累加起来合成了输出电压。开关管导通时,变压器的漏感充当了正激变换器的电感,但漏感一般都会比较小,这时,流过C4的电流和一般正激不一样,不是一个锯齿波,而是漏感和C4谐振的正弦波的一部分,这个地方的最佳工作状态是满载时开关管的导通脉宽内,正激电流刚好谐振半个周期,正激电流变为0,和同状态的反激电源相比,开关管关断时电流峰值降低了不少,最大可以达到一半。开关管导通时,变压器也在储通,和普通的RCC电源一样,反激电流和普通的反激电源一样是一个锯齿波,实际上流过变压器初级和开关管上的电流是正激电流和反激电流的和。
开关管关断时,变压器的储能叠加上C4上的正激电压,通过D5输出。由于变压器的漏感一般很小,C4会比较大,C4上的电压变化很小,变压器的次级电流可以认为是线性减至0的,计算时可以按RCC反激电源一样处理。
下面有三张波形图是在输出为59V1.8A输入电压约为190VAC时实测的波形,1通道是电流采样电阻R11(0.24欧)上的波形,2通道是A点的波形,两通道都有10倍的衰减速。由A点可以知道开关管漏极的波形,本人没有高压探头,暂时无法测量开关管漏极的波形。照片是手机拍照的,质量较差,大伙凑合着看。

第1张是用数字模式抓到的一个比较典型的波形。
第2张是用模拟模式测到的波形
第3张是波形的包络。
由于初级电容较小,初级100Hz的纹波比较大,导致波形抖在+300点电压比较低的时候,变压器已经有一点饱和了,在电流波形尾部有所表现。

由于本人财力有限,电源是用一块坏掉的3842做的充电器的基础上制作的,开关管是10N60,变压器是PQ3225自己拆下来改绕了一下,整流管D5、D8是SB5100,开关管和整流管均没有加散热器,整流管的脚没有剪短,正式做的话,可能需要一片比较小的散热片,或者是利用线路板敷铜镀锡来散热。
底下的大板是坏掉的充电器,充电控制部分还是好的,只用了这一部分电路,小板是半块某RCC电源的板子,初级部分的电路都在这里。变压器的出线头留的比较长,没有焊在腿上,直接焊在了板子上,开关管关断时的毛刺比较大,与此也有一定的关系。电源在满载工作30分钟后,开关管用手按在塑料部分上面可以忍受住,磁芯,线包,用手按住也可以忍受,整流管用手按住塑料部分只能坚持3秒左右,环境温度应该是30℃以上,没有温度表,测不出准确的温升,除整流管以外估计是在30℃左右,两个整流管40℃。本人财力有限,没有功率计,暂测不出输入功率,也无法给出效率。
电路的优点:
1.效率高,正反激共用一个磁芯,省掉部分铁损,次级线圈整个周期内都有电流流过,铜损要比一般的单端电源要好一些。假设同样输入输出的RCC反激电源和正反激电源,反激的初级电流为一锯齿波,正反激的初级电流为一个锯齿波和半个正弦波(假设工作在最佳状态),总的有效值一样,所以反激的电流高频分量应该大一些,由于高频电流的集肤效应,正反激初级的铜损会略低一点。开关管的开通损耗,对于工作在准谐振状态的RCC电源来说都比较小,正反激电流的锯齿波和正弦波的叠加,使开关管关断时的电流能降低不少,有效降低了开关损耗。
2.成本低,高的效率,散热方面可以节省比较可观的成本,初级的控制部分要比384x及外围电路便宜。
3.短路功耗非常低,见后面的分析。
缺点:
1.占空比范围有限。反激电压和正反激电压和的比例就是占空比D,正激电压比例比较小,电流峰值降低的比较小,效果不太明显,正激电压比例过大时,电流波形会出现零斜率或负斜率,使电流峰值控制模式失效。次级正反激电压为串联输出,电流相同,因此电压的比为功率的比,也是初级两个电流的比。所以,初级电流为(1-D)x+DSin(x),其斜率为1-D+DCos(x)在x=π/2时取得最小值1-2D,也就是说,使用电流控制模式的话,最大占空比不能超过0.5。
2.启动问题。由于初始时C4上的电压为0,会使正激电流非常高,若是电流模式,脉宽会非常小,反激能量也就非常小,电源带载启动比较困难,本电源实测带电阻负载时无法启动。开关管会以非常低的频率动作,这个频率由R2,C7和输入电压决定。本电源R2为1M,C7为0.1u,开关管以几百Hz的频率动作,动作的脉宽也非常窄,功耗非常低。对蓄电池充电时,这个缺点就不是缺点了。
3.不太适合低电压输出应用。由于输出电流相当于流过了2个整流管,在本例中整流管最大反压为60V,实际选用了100V的肖特基,但整流管的损耗仍然比原3842电源的要小。原3842用了一只TO-220封装的400V快恢复管,加了比较大的散热器。
4.电容C4的问题。理想的状态应该是变压器的漏感和C4的谐振周期的一半刚好是开关管的最大开通脉宽。但是变压器的漏感的大小想精确控制比较困难,若谐振周期太短,将产生比较高的正激电流峰值,峰值过高的话,会产生电流负斜率,使电路无法正常工作或损坏。实际设计时,C4应该取的比理想值要大,这样做,降低峰值电流的效果有所下降,但能保证变压器漏感在一定范围内变化时,电路仍然能正常工作。另外,C4上的交流电流比较大,实际可能会选取耐压比工作电压高不少的电容来减少电容的发热量。
需要改进的地方:
1.电压模式。如果用电压模式来控制这个拓扑的话,可以解决带载开机无法启动的问题,但是,开机正激电流的冲击相当厉害,软启动可以防护开机时的冲击,但防护带载时市电瞬间断电时的冲击仍然比较困难,这束缚了这个拓扑的应用范围。
2.低电压应用。正激和反激并联输出,可以解决低电压应用时整流管损耗过大的问题,但这时正激电感只用漏感,电路恐怕会无法工作。必须要加一只电感,加电感后,电源的工作模式已经有比较大的变化了,而且和正激电源相比就没有什么优势了。但是在一些成本不太敏感,便是效率要求比较高的情况下,可以考虑同步整流面使正反激拓扑应用在低输出电压的电源上。




收藏收藏1
tanguojian
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LV3
助理工程师
  • 2009-6-28 15:07:00
 
忘上原理图了

欢迎大家砸砖

顺便找个工作养家糊口
QQ:33483691
sanytie-99
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高级工程师
  • 2009-6-28 20:05:40
 
你这个电路有点问题!
tanguojian
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LV3
助理工程师
  • 2009-6-28 20:27:11
 
觉得有问题不防说出来探讨一下
sanytie-99
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高级工程师
  • 2009-6-29 14:21:52
  • 倒数9
 
不好意思没有说清楚,我的本意并不是说你的图有问提。只是看你用在什么地方。
WA000
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高级工程师
  • 2009-6-28 19:38:39
 
赞一个 不错
星宇
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  • 2009-6-28 19:47:29
 
我也给你顶一下!
baizifei
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  • 2009-6-28 20:06:57
 
楼主精神可嘉,不管这个电路好不好,首先我顶一下。
LZ能不能说说看,输出倍压整流有什么好处吗。对C4有什么要求?你这个电路效率到多少?
tanguojian
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助理工程师
  • 2009-6-28 20:21:27
 
磁芯双向利用, C4的ESR小一些比较好,要不损耗比较大。
这个电路是在家里做成的,条件有限,测不出来效率,只能从发热的情况估计,不加散热器能工作,效率应该能到90%
周挺巧
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  • 2009-6-29 09:14:18
  • 倒数10
 
真实的数据才具有可比性
闲情逸致
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  • 2009-6-28 20:15:01
 
电路做电动自行车铅酸电池充电器还是可以的,但是恐怕不太适合用在常规电源的应用场合。假设一个问题就是将输出端短路后加电或许会有精彩表现哟!要推广就必须做些样板出来然后往电动自行车充电器厂家推广,优点在于成本低廉。开关管在第一个低谷临界时关断效率相对来说会高两个百分点左右,这个电路对电容的要求需要注意其稳定性。开关管波形有点像ON的NCP1207,但是没有他的稳定!
tanguojian
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LV3
助理工程师
  • 2009-6-28 20:26:29
 
输出端短路加电没有问题,1楼有分析,功耗非常小。
波形不稳定是因为整流后的市电纹波较大,反馈调整使输出稳定所致
这个电路在高压电源里有很好的应用,很多使用高压电源的设备都会等高压稳定后,再开始工作,用这个电路可以取得非常好的效果。
tanknet
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高级工程师
  • 2009-6-28 20:33:27
 
大虾?可否指出Q1的电流波形是什么样子的?我怀疑在开通瞬间会有大spike吧。图上没有输出电感
tanknet
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LV6
高级工程师
  • 2009-6-28 20:34:29
 
正反激这种拓扑比较少见,虽然是RCC,楼主的创新仍然值得肯定.
tanguojian
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LV3
助理工程师
  • 2009-6-28 20:43:27
 
Q1的波形是照片中上面的那条波形(1通道),输出电感用漏感代替了,虽然漏感很小,但是稳定工作后C4的电压变化不大,加在漏感上的电压也不大,电流就不大
只是在开机的时候,C4上的电压为0,电流会上升很快,但是控制电路是峰值电流控制模式的,不会烧管。
晶纲禅诗
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  • 2009-6-28 22:06:48
 
这个电路的输出纹波怎样? 动态稳压性能怎样,或换一种说法,带载启动性能怎样?
我试过类似的正反激RCC电路,发现带载能力差,易发生输出功率不足的现象,重载易停振,试产过近百台,
性能优劣的离散性很大,有使用几年仍很正常的,但大部分发生停振,或输出电压降低,也有少量炸管,后只能不了了之.
与楼主不同的是我用的是全波整流,而非倍压整流. 不知楼主的这个电路有没小批量试产过?
伟林电源
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  • 2009-6-28 22:51:17
 
看图很明显是DIY的,批量的一致性有待考验,不过楼主的思维倒是值得赞一个。
这个电路应该在重载启动会比较危险,若是用在铅酸电池充电就需要做批量试验了。
tanguojian
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助理工程师
  • 2009-6-29 17:31:45
  • 倒数6
 
是自己DIY的,批量的特性需要一点投入,我会慢慢做下去的
这个电路重载不会有危险,根本启动不了
tanguojian
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LV3
助理工程师
  • 2009-6-29 17:45:29
  • 倒数5
 
输出纹波和RCC反激是差不多的
启动问题主要是和C7,R2,以及Vbe/R11有关,重载或短路时,电路无法连续振荡,每启动一次所产生的能量由输入电压及Vbe/R11决定,这里可以加一个电阻由A点到Q3的基极对输入电压进行补偿。启动后Q2,Q3的通道会放掉C7上的电压,若无法连续振荡,再次启动的时间间隔基本由R2和C7决定,与输入电压也有关系。
由于Vbe和参数的离散,要保证功率输出,又要保证电路不会发生危险,设计变压器时要保证开机时电流的峰值不会使变压器饱和,就可以解决炸管问题。
全波整流的话,正激电流没有谐振效果,优势就不大了
接下来我打算试试小批量的看看效果。
farhill
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高级工程师
  • 2009-6-29 00:18:47
 
有空慢慢研究。先顶下。
周挺巧
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  • 2009-6-29 08:49:24
 
你C4用电解电容有没有考虑过寿命问题
tanguojian
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助理工程师
  • 2009-6-29 17:25:55
  • 倒数7
 
C4容量取的比计算值大许多也没有问题,只不过是损耗略有增加.
richardw
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高级工程师
  • 2009-6-29 17:05:47
  • 倒数8
 
确实不错.....
youyoujiasu
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LV8
副总工程师
  • 2009-6-29 18:26:34
  • 倒数4
 
不管电路好不好,先赞一下楼主
tanguojian
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助理工程师
  • 2009-6-29 18:50:08
  • 倒数3
 
用如下的方式测了一下效率:
在输入的桥式整流后面加了一个电解电容,两个电解电容之间串入一块电流表,在输出端串入了另一块电流表,两块电流表串在一起测过,示数相差小于1%
用一块电压表同一量程测量了输入和输出的电压,输入在电流表后测量,输出在电流表前测量。
三块表都N年没校过了....
测试了3个点,数据如下:
输入电压 输入电流 输入功率 输出电压 输出电流 输出功率 效率
247.4V 0.455A 112.6W 58.8V 1.75A 102.9W 91.4%
308.1V 0.361A 111.2W 58.8V 1.75A 102.9W 92.5%
333.3V 0.339A 113.0W 58.8V 1.75A 102.9W 91.1%
仅供参考
tanguojian
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LV3
助理工程师
  • 2009-6-29 18:53:04
  • 倒数2
 
补充一点,输出是在板子上的输出端测量的
算上线,再算上输入桥上的损耗,效率估计就是90%左右
晶纲禅诗
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  • 2009-6-29 19:28:42
  • 倒数1
 
不难看出,在特定的应用场合下,这个电源是有其优势的.
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