| | | | | 可行,仔细设计变压器,应该要不了PQ32,PQ26足矣
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| | | | | | | PQ2625的尺寸高了,PQ2620又有点偏小。如果用断续模式工作,最大占空比:0.488,初次级匝比1.5,初级峰值6A,次级峰值9A,初级电感量63uH.不知道这个参数是否合理。如果初次级匝比加大,占空比又会增大,初级峰值减小,次级峰值增大,有如何选择。
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| | | | | | | | | | | 磁饱和强度选用的0.3T,这样原边匝数会少一些。我一般选的是0.2-0.25T之间。原边匝数会多一些。磁饱和强度选用0.3T,这样可靠不,对磁芯材质有要求不?现在我打算用EE30/13/11 卧式5+5骨架 |
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| | | | | | | | | | | | | | | 我看设计表格中,线径都采用1根,最粗有用直径2.11线,实际中一般最大用多粗的线方便绕制?
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| | | | | | | | | | | | | | | | | 线径的小数是满足整层约束的需要,6个2.14才能绕满1层,意思12个1.07(18个0.71、、、、)也刚好绕满1层,自己看着(窗口)办
实际中可以如上多股并绕,也可以利兹。注意,其中可能包括安规绝缘
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 样品出来了,负载70W,效率:88%;
问题点;变压器有饱和现象;可能是变压器磁芯尺寸不对;变压器EE30/13/11,实际磁芯中柱厚度(C尺寸)只有7.5mm。
开关管FCP125N60的米勒效应明显,NCP1252外接驱动电路10R+20R并4148。用PNP三极管代替4148,关断的米勒效应有所好转,效率略有提升。
开关管发热严重,负载70W做高温测试时,60度时,开关管击穿。
NCP1252的VCC电容要用100UF,导致启动电阻要小,现用由启动电阻电流约为1.6mA。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 变压器终于弄对了,板子也改板了,增加了一个图腾柱电路来驱动开关管,电流波形如图。
负载80W,效率90%。
装外壳老化3小时,也没有坏。只是外壳温度高,用热成像测试MOS管,变压器,输出整流二极管温度都在110度左右。
电源的功率器件散热没有与外壳(金属外壳)接触,中间还有一层绝缘片。
如何处理散热才好,这个温度元件在长期60-70W时能否能承受的住。还要进一步验证一下。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 做了一下高温测试,70度负载80W,输出电压有0.3V下降。只有下次改一下散热结构,在冲到100W测试一下高温,实际负载也就在60-70W,暂时够用了吧!
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| | | | | 按照我们做轨道标准模块来说,我们现在使用的交错反激,(TI LM5032)的产品比较多, |
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| | | | | | | 我看到过用交错正激的电源模块400W,要加好多外围元件与散热器,功率元件为贴在铝基板上面的,控制电路在另一块玻纤板上面。
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