 |  | | | | 本次尝试预计主要完成以下两方面的任务:
1、采用原始方法搭建线路,完成温度仪工作所需;
2、通过该芯片,对ADI公司的产品有个初步直观了解,为日后工作做好基础
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关于LTC1627相关性能和主要功能,以及本次采用的参考电路,请见附图所示:
总之,通过LTC1627做为一款8脚封装的同步降压型稳压器件,所需外围元器件数量较少,且可选用贴片封装形式电感,加之最大输出电流达到500mA,为此在该项任务中选用该芯片构架,为后级采样、比较、A/D转换、单片机等电路供电是非常合适的。
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 |  | | | | 经过一段时间的等待,采购的ADI芯片LT1627终于到货,不过感觉这款IC的型号标注有些太土——现在绝大多数的IC都是激光刻印,而这款居然是油漆喷字形式!不管其它,开始找块万能洞洞板进行线路搭建,至于为何不画PCB板关键是这只是样品单元,没有必要再重复设计,主要是看一下线路的稳定性和输出性能是否满足要求所需。
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 |  | | | | 由于前段时间受附近地区强降雨影响,不少同事都前往这部分地区进行检修作业,这段时间均是本人和另两位同事坚守,根本没有什么时间进行线路组装。今天好不容易有时间,所以就找了一块洞洞板将电路先搞起来。由于同事们外出时几乎把库存配件什么的都带走了,所以没有找到贴片IC转化板,只能考验我的焊接功夫了。
一块洞洞板下脚料
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|  |  | | | | | 由于手头也没有249K的电阻,所以只好用电阻串联形式进行搭配,本来想着这线路能搞得像那么回事,结果一顿操作下来成了丑陋不堪,好在焊接后使用万用表测量无焊接粘连等情况出现,各位坛友高手见笑了!
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| |  |  | | | | | | 采用手头现有的简易版可调稳压电源,对焊接电路进行初步测试——首先使用装置内部配置的锂离子电池标准电压3.7V测试线路,电路板输出电压为3.23V;然后调节电压为充电时的4.2V,线路输出同样为3.23V,大体上认定焊接线路板输出电压能够满足后续电路使用。补充一下:测试所用的万用表由于使用时间长,故存在测量误差,输出端电压认同为正常值。
3.7V输入时
4.2V输入时
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 |  | | | | 由于前几天手头工作量激增,所以有关该IC后续测试一直拖到上月下旬方搞完。经过实测,本人和同事总结出该IC的各项性能参数完全胜任此次项目所需,经过装机实测(当然过程中也有针对PCB线路布线、元器件微调等,由于无伤大雅在此不做赘述)——LTC1627在采用单节锂离子电池供电下,其转换效率接近93%,同IC手册给出的96%相差无几;2.5V欠压闭锁功能(同事加装充电提示电路和充电管理电路)快速高效,能切实可行地保护本项目线路;经过同事72小时180mA老化测试,IC发热以及性能完全正常。
综上所述,此次初尝LTC1674在锂离子电池供电的便携式测试装置中的供电使用,非常成功。为日后在类似项目供电稳压部分的设计,和器件选取上提供了非常友好的借鉴。
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 |  | | | | 用后感经过此次断断续续近两个月的工作,本人首次使用ADI公司出品IC的尝试算是功德圆满。经过此次实用,本人对ADI公司的产品有了一个直观的印象,总的来说就是性能和各种参数同其标注近乎一致,不存在虚标现象;其次该公司产品采购起来还是非常便捷的,未出现无货缺货等现象(目前项目生产150部,采购该型号IC 两百片)。
常言道:金无足赤,结合实用过程和此次活动,本人有两个小建议供ADI公司和有关方面参考:一则针对类似活动,建议日后能免费提供5—10片的IC以及关键耗材供使用,就像本人由于无转接片将测试线路搞得不忍直视;二来感觉ADI公司对产品的技术支持不如其它品牌那般便捷,除了提**品手册外不妨提供一些专业人士的技术咨询解答等服务,便于初次尝试者快速上手。
总之,通过本次使用和参赛,本人对ADI公司的产品有了直观的认知,相信后续工作中接触ADI公司产品的机会会越来越多!
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