 |  | nc965- 积分:103469
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29714
积分:103469 版主 | | | 有没有人知道苹果手机充电器,那玩意儿比PD小几倍,充电速度不输PD,它是怎么做出来的?
|
|
|
|  |  | | | | | 还有更小的,尺寸27.5*27.5*30mm,跟苹果的5V1A差不多大小
缺点是生产工艺复杂一点,左边是PD20W,右边是苹果5V1A
|
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 你好,对于您的帖子非常喜欢,有个不明白的的地方就是次级的整流MOST放在负极,为什么是S极接输入,而不是D极呢?
|
|
|
|
|  |  | | | | | 上图右边时PD22W,左图5W5V1A.苹果充电器充电速度并不快。VIVO,OPPO,xiaoMi 超级快充充电速度更快
|
|
|
|
 |  | | | | 最开始选的方案:
主控芯片: 安森美NCP1342
氮化镓MOS: 纳微NV6125
同步芯片: 芯源MP6908A
协议芯片: 智融SW3516
变压器:RM8
下面是电源部分的原理图:
下面是协议和MCU功率分配部分的原理图:
C口:
A+C口:
|
|
|
|
 |  | | | | 原理图先定一版,接下来看看PCB的一些设计问题,这里把在PCB Layout过程中遇到的问题总结一下:
传导在150K-0.3M差的走线:
传导在150K-0.3M好的走线:
注意看AV值的变化,这个小细节会给后面的PCB画板带来一个好习惯
交流端背面大面积铺地,影响传导150-500K,这个是比较差的一个走线,桥的交流输入有大面积的铺地:
这个经过优化后,传导150-500K好很多:
|
|
|
 |  | | | | SW3516走线小细节:
1..芯片VBUSA或VBUSC脚单点接到输出最末端,提高电压采样精度,要和电流采样线分开走
2..并在电流采样电阻的电容,放在同一层最好,提高电流精度,采样线走差分,采样电阻低部不能有大面积功率地
3..靠近芯片的外围电容,在地端打过孔,回路最短化
4..采样电阻下面不要走地线,功率回路线,影响采样精度
5..靠近芯片的中间层,留一整层完整的地线,使地线回路最短
|
|
|
 |  | | | | ----接上楼
SW3516走线小细节:
6...动点SW面积尽量最小,改善辐射
7..贴片的滤波电容,有大电流通过,这里的位置过孔太少
8..底部有多个衬底的MOS,放置的过孔数量不一样,过锡膏散热面积不均匀,易歪斜
|
|
|
|  |  | | | | | 建哥,你这个板是4层板吗?是空间限制所以有很多过孔打在贴片焊盘上吗?贴片焊盘上打过孔,PCB工艺会使用树脂塞孔,然后再电镀表铜。这样的工艺要注意过孔的导流能力。孔铜的厚度,过孔直径。MCU的外围一端网络接地的贴片电容可以这样搞:将电容放置在MCU位置对应的另一层,统一将接地端使用铺铜连接后,再过孔接地。这样可以做到距离MCU的GND引脚走线最短。 |
|
|
| |  |  | | | | | | 过孔放在双边有焊盘的地方进行中间塞油,我们PCB供应商回复工艺比较复杂就没那样搞了
这倒是个好方法
是4层板,现在高密度电源基本上4层板了,空间限制啊
|
|
|
 |  | | | | ----接上楼
SW3516走线小细节:
9..输出走线要经过电容再到输出端口,改善纹波
10..四层板因为中间层有大面积地,插件固态电容负极引脚容易假焊,特别是在更换的时候,吸*都好难打开:
|
|
|
 |  | | | | 热焊盘的设置方法:
快捷键D-R,在设计规则里,可指定网络和元件位置进行热焊盘设置
|
|
|
|
|
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 65W用0.47uF已经很大了,我上面的案子,X电容用的0.068uF
你发的图片中,差模成份比较大,注意以下几个点
1..USB那里距离输入端口太近,你尝试一下用个铜皮隔一下
2..整流桥后面有几个电解,接法是怎么样的
3..Y电压是多少V
4..整流桥是否用的软桥
|
|
|
| | | | |  |  | | | | | | | | | 就一个120大电解
Y压没测
整流桥是软桥
USB没用铜片隔离
|
|
|
|
| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 明天去机构测试,多个小电容CLC方式应该不错
板子布局比较适合一个电容,要是实在搞不动了 可以考虑用
|
|
|
| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 板子实在改不动的话,前面试试用这种扁平电感,它的漏感可以抵消部分差模干扰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |  | | | | 第二部分:
传导整改直播
2.1..直接上电预扫传导:
发现接地后超了很多。
2.2..输入的X电容再并上一个0.47uF,没有效果(一样的)
既然不是差模干扰,那就增加共模电感,共模由1mH加大到6mH,有效果,如下图,压下来很多
2.3..目前输入的EMI线路配置:
尝试过CY4,CY5接到共模电感前面,效果更差
去掉CY3(101P),基本上没有什么变化,说明它在这个0.15-30M频点没有任何贡献,后面直接取消该电容
|
|
|
|  |  | | | | | 2.4...改小CY4,CY5由102P改小到151P,0.15-1M的频段变差了,不能改小
2.5..加大L/N对大地的Y电容,CY4,CY5由151P改大到222P ,下来非常多
由于有漏电流要求,不能用那么大,改小:
改小发现余量又不够了,恼火啊。。。,无解,150-200K,压不动
另外一根线:
|
|
|
| |  |  | | | | | | 上电子研习社上面看了下相关的EMI教程,找到一个研究了一下,注:以下内容来源任杰老师
路径一说的是动点面积对大地的寄生电容,仔细观察自己的PCB,动点面积不是很大,应该影响不大。
路径2,输入线和开关节点近,偿试过L,N线距离开关节点远一些,有点改善,但不实用
路径3指的是变压器对共模噪声影响最大,接下来要测试一下变压器的Y电压
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 2.6...依据以上思路,测量了一下Y电压,发现居然有21.9V,欠补偿
需要增加变压器屏蔽圈数,马上对变压器进行共模电压做平衡处理:
现在变压器结构和屏蔽圈数是:
N1 初级
N2 屏蔽 0.15*2*25Ts
N3 次级
N4 VCC
N5 初级
变压器#2
N1 初级
N2 屏蔽 0.18*1*41Ts (加大屏蔽圈数)
N3 次级
N4 VCC
N5 初级
Y电压21V,负向,过补偿
绕第三个变压器:
变压器#3
N1 初级
N2 屏蔽 0.13*2*28Ts (加大屏蔽圈数)
N3 次级
N4 VCC 0.15*1*5Ts
0.15*1*5Ts 屏蔽与VCC并绕
N5 初级
Y电压11.5V,负向,过补偿
绕变压器是最费神和时间的,吃个面包补充能量:
|
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 休息了一下,接着来:
变压器#4
N1 初级
N2 屏蔽 0.15*2*25Ts
N3 次级
N4 VCC 0.15*1*5Ts
0.15*1*5Ts 屏蔽与VCC并绕
N5 初级
Y电压2.3V,负向,过补偿
变压器#5
N1 初级
N2 屏蔽 0.15*2*24Ts
N3 次级
N4 VCC 0.15*1*5Ts
0.15*1*5Ts 屏蔽与VCC并绕
N5 初级
Y电压3.2V,负向,过补偿
变压器#6
N1 初级
N2 屏蔽 0.15*2*27Ts
N3 次级
N4 VCC 0.15*1*5Ts
0.15*1*5Ts 屏蔽与VCC并绕
N5 初级
Y电压4.6V,负向,过补偿
绕到第6个变压器已经找到规律了,屏蔽圈数定在22-25之间
吃包小鱼仔冷静一下,提提神
变压器#7
N1 初级
N2 屏蔽 0.15*2*22Ts
N3 次级
N4 VCC 0.15*1*5Ts
0.15*1*5Ts 屏蔽与VCC并绕
N5 初级
Y电压3.5V,正向,欠补偿
这就把共模电压平衡的差不多了,绕了7个变压器,绕变压器的工具是手摇的,拍个照留念一下:
|
|
|
| | | | |  |  | | | | | | | | | 2.7...使用Y电压3.5V,正向,欠补偿变压器(#7),CY4,CY5还原到102P
另一条线
模拟了一下辐射,感觉差不多,马上约了实验室去外面测试
|
|
|
|
| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 2.9...用以上方法,使用普通法EN55013标准来模拟辐射,去除高压正极对Vou+的Y电容(101P),变压器包十字铜箔屏蔽接地,整体下来很多,但是包十字铜箔屏蔽影响成本,需要用找其它方法
2.10...输入端增加T6*3*3小共模,随便找了个镍锌环并绕了4Ts,感量10uH,30-50M位置下来一点点,70M位置没有变化
2.11... 上电子研习社上面看了下相关的EMI教程,尝试修改输入端接法如下原理图,然后短路T6*3*3小共模电感
下来非常多
另一根线
低压110V N线
低压110V L线
发现低压的时候30M位置顶红线了。
|
|
|
| | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | 接40楼:
2.12...30M位置可以在输入端增加小共模压下来,但是综合成本考虑,DS先加个33PF电容,已经压了下来
另一条线
再转高压230V,整改EMI就是这样,最怕低压调好了高压又差,又怕辐射调好了传导又差
另一条线也很好,就没保存测试数据了
2.13...整改好模拟辐射后,再回过头来进行传导测试
230V L线
230V N线
110V N线
110V L线 低压传导不是很满意
|
|
|
| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 建哥,我也想请教一下Y电压具体的测试方法和优化EMI的原理,不知可否给小弟分享一下呢?
|
|
|
|
|
|
| | | | |  |  | | | | | | | | | 请教一下,您测试的Y电压是将Y电容全部去除后测试的原副边地的电压吗?需不需要去掉Y电容呢?另外是测试哪两点电压?用示波器测试还是万用表测试呢?
|
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 楼主,您好,请问下,Y电压这个是怎么测试的呢?有没有图片,示波器要怎么设置,谢谢
|
|
|
| | | | |  |  | | | | | | | | | 把板子上的Y电容拆下来,示波器探棒负极接初级地,探棒正极接次级地
输出不能接电子负载,只能接水泥电阻
抓出来的波形如果是跟初级的VDS一样是欠补偿,反过来就是过补偿
测量平台电压,调整屏蔽圈数就可以调整这个Y电压的大小
|
|
|
|
| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 感谢楼主分享,为什么选择负向3.2,负向2.3的不是更接近吗?
|
|
|
| | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | 负向3.2和2.3已经区别不大了,只是刚好用到负向3.2的,变压器本身绕制工艺也有差异
|
|
|
|
| | | | | |  |  | | | | | | | | | | 好像还又种办法是Y电容串接一个电阻,测试差共模干扰的 |
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 请问下楼主,测Y电压是在AC230测还是110V。如果VCC不同层并绕,增加屏蔽圈数。Y电压能否下来 |
|
|
| | |  |  | | | | | | | 你好,你说的变压器的Y电压是怎样测试的?是不是把示波器的接地探头去掉,探针接到磁芯上就可以吗?
|
|
|
 |  | | | | 过去氮化傢技术不成熟,因为工艺成本太高了,现在好了,氮化傢制备工艺成熟了,成本也降下来了,功率密度也就上去了! |
|
|
|  |  | | | | | 嗯,现在跟COOLMOS的价格差不多了,要做小体积主要是生产工艺比较复杂
|
|
|
|
|
 |  | | | | PD快充目前使用到的有EL1018 EL1019,LTV-1009 LTV-1008,需要可以交流
|
|
|
|
|
 |  | | | | ----接47楼。
2.14..参考5楼的布线技巧改了一版PCB走线(改的是第三版),其它元件和参数不动,重新测试传导
传导110V L线
传导110V N线
传导230V N线
传导230V L线
传导没有问题之后,再来模拟测试一下辐射
模拟辐射110V L线
模拟辐射110V N线
模拟辐射230V L线
模拟辐射230V N线
感觉还行,这些都是在公司测试的,好在不用花钱,不然经不起我这样的折腾
准备又约了外面的十米场地去测试辐射,期待测试结果。。。
|
|
|
|
|
 |  | | | | 接48楼:
2.15..去测了十米辐射,测试一把过,因为时间紧,中午没休息就开始干活了。
10米辐射110V垂直 10米辐射110V水平
10米辐射230V垂直 10米辐射230V水平
2.16..总结几个辐射特别难整的频段,因为这几个频段用传统方法整改没什么用:
40M和77M,L/N对大地Y电容减小。
辐射难调的三个频点位置--77M
辐射难调的三个频点位置--120M
辐射难调的三个频点位置--170M水平
辐射难调的三个频点位置--170M垂直
|
|
|
 |  | | | | 3.1..辐射整改好后进行温升的整改测试 每个电压段都老化了两小时,温度数据基本上出来了
90Vac输入的时候变压器线包超了5.7度,磁芯温度也超了,有点难搞呀,
因为没有散热片,氮化镓和同步整流MOS和变压器周围顶部多打了点散热胶,上面贴导热垫,通过外壳将温度导到空气中
进行以上处理后又重新扫了一下温升,由于安规机构会将产品放置不同的方向进行测试温度,这里也模拟了一下每个方向的测试数据
找到了最差的一个方向进行整改:
还是超了2度,头大。。
|
|
|
|
|
 |  | | | | 3.2...由于温升搞了很久没整过,,温升这块也是很让人头大,回过头来研究了一下散热的处理。
3.3...散热的四种方式:
1、辐射散热:将机体的热量以热射线的形式散发给周围温度较低的物体,即散发于低温空气中,称为辐射散热。这是安静状态下的主要散热方式,受环境温度的影响。当外界温度等于或超过体温时,则辐射散热就失效,体温升高 。(高热量元件往低热量元件辐射热量)
2、传导散热:是将机体深部的热量以传导的方式传至人体表面的皮肤,再由皮肤传给与其直接接触的衣服等物。由于衣服等物品是热量的不良导体,传热极慢,加上人体皮下脂肪的热导率低,所以通过传导散发的热量是很小的。不过在医院里,医生却常常应用冰帽、冰袋等对高热病人进行物理降温,这也是一种传导散热,因为水的传导率大,故传导散热已成为临床经常使用的降温方式之一。 (通过导热材料把高发热元件的热量导走)
3、对流散热:这是一种特殊的传导散热方式,是借助空气不断的流动而将体热散发到空气中间。对流散热受风速的影响较大,如在夏天炎热的骄阳下,一阵清风所送来的凉爽,这是我们都有体会的。我们也可以借助对流散热的原理,为高热病人宽衣,把他们安置于通风良好的居室或用电扇(避免直吹)进行物理降温。 (风冷或空调)
4、蒸发散热:是在外界温度等于或超过体温,而不能借助辐射、传导、对流散热时可以采用的方法。通常人体内每1克水蒸发成水蒸气时要吸收约2.5千焦热量,所以可以借助汗液蒸发而带走大量的体热。 (生物散热)
3.4...现在使用第二种方式,传导散热,用高导热系数的AB双组份导热胶,和高导热系数的导热垫。
果然磨刀不误砍柴工,温度一下就整改下来了
怕元件参数差导,特地测试了两台机子,因为这个是直接寄到国外的机构去测试的,来回的运费超级贵。
感觉这个整改后的温升参数还可以,终于松了一口气,可以睡个安稳觉了
|
|
|
|  |  | | | | | 3.5...回过头来总结一下温升的整改经验:
一开始用的单组份导热胶,导热系数1.5W,效果不是很好
最后使用的双组份导热胶,导热系数3W,效果非常好
3.6..里面打了散热胶,但最终所有热量都要往外壳散,如果不加导热材料到外壳,电源就相当于工作在一个小封闭空间,就算发热元件的热量散走到低温度元件上,但热量依然在封闭空间里面,如下图,内部环温会持续升高
传导散热到外壳模型
使用导热技术后,装内部温升通过外壳散发到空气当中,以此来解决温升问题。注意导热太快容易造成外壳温升高,所以要选择合理的导热系数
|
|
|
| |  |  | | | | | | 3.7...当用导热垫搞不定的时候可以增加散热片,利用散热片高导热系数
如下图,当单独导热垫的时候,因为导热系数的原因,热量会过多的集中在氮化镓上
3.8...利用铜的高导热性,传热快的特点温度快速散到整个散热片面(间接扩散外壳整个面),忌讳热量集中在一个点。
3.9...控制好导热系数,并不是导热系数越高越好,过量的导热系数会将你的电解电容温升超过105度,在高功率密度的PD中这个经常碰到。
3.10..全灌胶工艺的产品温度可以做到最低,生产工艺很复杂,产量也不高
灌胶工艺有如下两个优点:
1、 导热胶把内部所有发热元件与不发热元件(或内部空间) 的温度均摊到某一个温度(最理想状态)
2、导热胶无死角紧贴(最理想状态)外壳,通过外壳散热出去。
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 导热系数不是应该越高越好嘛,肯定是想把热量最高,最薄弱的环节把热量导出来,降低结温。
|
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 导热系数过高,外壳的温度可能会超,选择一个合适的导热系数,在刚好达到其他的元件温度能接受的范围,同时外壳的温度也可以满足要求的情况下是最好的,也就是需要达到一个自己需要的平衡就好,过高及过低都不行。
|
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 现在新标外壳77度标准,很容易超,一般很多大厂都灌胶工艺
|
|
|
|  |  | | | | | 楼主你做PD 很有经验,针对65W 反激QR+多路BUCK这种架构的,在230V输入 20V3.25A输出的时候 在USB口针脚处测试效率有多少啊一般 |
|
|
 |  | | | | 现在电压输入最低都支持84V了,请问这个可以支持吗?
|
|
|
|  |  | | | | | 这个看你在设计的时候考虑此电压,如果考虑了恳定是可以工作的。
|
|
|
|
|
|
|
|
 |  | | | | 深圳最专业的电解电容制造商,ACON30年制造经验,为你的电源保驾护航。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |  | | | | 电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。电话18656456291,微信同号 |
|
|
|