| | | | | 上电,系统工作一段时间后,桥堆交流输入铜皮炸开,然后用如图的飞线连上,上电后,桥堆炸开损坏,同时保险丝断开。之前量产了,现有有个别板子出现了这个问题,请各位帮忙看一下 |
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| | | | | | | | | | | 实际上,你这板到处都是间距问题,竟然还是19年的设计
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| | | | | | | | | | | | | 方案给过去,客户那边自己设计的,也量产了,一直没出现问题。这几天才有问题。。。。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | 不到1年时间,你可以按半年或者100天设计寿命提指标,做节日彩灯什么的估计应该是可以的。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 几个关键地方给你说一下:
1、硅桥焊盘拉开间距,2.2mm吧,事后点胶,不必开槽(开槽不塞绝缘片也绕不开)
2、D1要用800V的,ES1K吧
3、2脚要向6脚学习,不做焊盘(最好拔掉),才能保持高压间距
4、R5要用2只1206串,耐压才够,可适当增加功率(再并),可代替假负载R6
5、螺孔半径10mm范围内不能布线,否则只能用塑料螺杆
6、金属机壳的话要保持PCB边缘安规间距,否则绝缘纸包裹
7、这种继电器一二次侧爬电间距不够,开槽后还要灌胶,或者换继电器
8、板上还有几处高压间距不够的地方,都要拉开(2.2mm)
9、单面PCB注意质量,不要用劣质纸板,三防漆伺候。
10、建议差模电感移到桥前,充当浪涌电抗。
11、变压器副边要吗飞线,要吗换成安规骨架
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| | | | | | | 桥堆炸裂无疑两个主要诱因 一个是过压 一个是过流 若桥堆炸裂乃后级电路元件损坏所引起 则不必大惊小怪 鉴于楼主批量生产中个别现象 根据经验可以认定为个别桥堆有质量问题
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| | | | | 用的是600V?800V还是1000V? 建议直接用1000V的?
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| | | | | | | | | 现在有个想法,会不会初级的钳位RCD电路的电阻值和电容值较小,导致有尖峰电压使桥堆击穿?
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| | | | | | | | | | | 硅桥烧,大概率是市电方向过来的电压冲击,桥后的电压尖峰,最容易烧的是D1。
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| | | | | | | 用的1000V的,目前考虑安全间距或初级钳位电路的吸收能力不足这两种原因 |
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| | | | | 1.桥的质量有问题2.现在是雨季,距离太近造成漏电流过大引起炸机
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| | | | | 楼主有没有考虑过是你用的桥堆规格太小的问题?桥堆的芯片尺寸是多大的?你这个电源的功率多大,输入电流多少?
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| | | | | | | 桥堆MB10F,电源输出10V200ma,应该绰绰有余
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| | | | | | | | | 那就不是桥堆本身的关系,我看你槽也开了,短路击穿问题不大,总共就2W的电源,桥堆品质有问题的话也不会这么差吧,你还是得查看下后面电路的问题。
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| | | | | | | | | 可能的原因:交流没加限流电阻或NTC,上电时给母线电容充电的浪涌电流把整流桥烧掉的。
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