| | | | | 此电路还没经过试验,旨在为大家提供一种新思路。
原理;由副边控制光耦直接关断3842工作电源与起动电阻,使之进入跳周期工作,减小起动电阻与IC的损耗,来达到降低空载损耗的目的。大家有兴趣可以试试 |
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| | | | | | | | | 斑竹这个跳周期的工作频率是多少?如果太高的话,损耗是很大的。 |
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| | | | | | | | | | | 跳周期的目的是为了减小空载损耗,频率肯定是要往小的做 |
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| | | | | | | 因为对跳周期不懂,所以查了查 希望对大家有用
跳周期模式来提高轻载下PWM变换器效率。其基本思想是芯片中引入跳周期模式控制比较器电路,该电路判断负载的轻重,当负载足够轻时,产生SLEEP信号,此时芯片进入低功耗状态,功率MOS管被关断,并且芯片内大部分电路如振荡器、误差放大器、PWM比较器以及各种保护电路等也不再工作,只依靠电容储存的能量维持负载端工作,当能量下降到一定值时,再启动变换器。这样轻负载时功率MOS管的损耗和芯片自身电路的损耗都降低了。
该控制模式的主要缺点是由于开关频率不固定,开关噪声无法预测,同时它也会使输出纹波增大。因此不适合无线通信领域应用,但非常适合在待机状态频繁的场合中应用。 |
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| | | | | | | | | 准确的说,空载的不再是跳周期,而是直接进入BURST模式了,才可能最大限度的降低待机功耗。 |
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| | | | | | | | | 周班介绍一下整个电路的工作思路啊,各个三极管的导通次序,如果调整重启的频率等等。 |
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| | | | | | | | | 图中三极管的耐压值怎么确定的? 主要是Q1的耐压值是怎么确定的? |
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| | | | | | | | | | | 对于Q1 ,低压的只怕是用不了了,直接用高压的三极管。
Q2可以用低压的。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | 可以啊,兄弟有条件的话,可以测试一下周班主的电路,看看性能如何? |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | 有空可以实验一下。可能很实用。 |
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| | YTDFWANGWEI- 积分:109912
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- 主题:142
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- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | 有几个问题没搞清楚,大家帮忙解释解释
1、在正常工作的时候,Q?应该是不导通的,假设VCC1是18V,那么VCC2是多少伏?为什么?
2、在正常工作时候,将输出空载,设计思路应该是Q?工作吧,这个时候假设VCC1是15V,那么VCC2应该是多少伏?为什么? |
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| | | | | 1、一般来说D1的电压要设在18V以上,保证3842的16V正常起动电压,
2、Q1的耐压要在400V以上,保证可靠关断。
3、VCC1的电压应该要高于D1的电压,可以使Q1处于反偏而关断。使电源空载时起动电阻只有R1的损耗,R2则无损耗。
4、VCC2的电压由光耦控制,光耦受副边控制。光耦工作后Q2关断VCC2。这样可使电源空载时关断IC电源,光耦不工作时Q2导通而IC得电工作。进入跳周期工作。这里要说明的是光耦的C也可以连接在Q2的E极。 |
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| | | | | | | 构思很不错,不过此电路需要调整的地方很多,呵呵。。。 |
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| | | | | | | | | 这是当然,但不要一言带过啊。
这山不是我开,但这树是我栽,多少留下点卖路财吧 |
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| | | | | | | | | | | 版主的跳周期中突然带载,输出会不会跳到零喽?
3842的跳周期不用整这么复杂吧?
在我的理解中,软启动,启动关断,短路,跳频可组合成一个块电路。让一个器件负责多项功能。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | 说句实在话,可能不好听。周版莫怪我!
这个试验不用做了,没意义!
从字面意思理解,好像是过能效,
实际上3842不仅是空载问题。轻载未降频,效率太低。
比较可行的是在光耦那里放个431检测一个点。低于某值时,线性降频,并且要产生一斜坡去控制Ipk,让Ipk小点,声音好听不到。
当然启动还是要关断的。
如此,过能效就好了。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 从RT/CT引脚拉二极管和电阻到COMP引脚,即可实现轻载降频! |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | 既然你说了,我也说一下:我公司从2004年开始,新开发机型就没有再用3843、3842了。 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不管用不用384X,很多原理性的东西还是差不多的,其中的知识是值得我们学习的。
就像这个降低损耗线路,在其他的许多IC上,稍微的改动一下也是可以使用的。 |
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| | | | | 看了电路图,感觉Q1和D2之间应加个电阻。
问楼主个问题:Q?的次级信号如何采集,你怎么能断定次级是空载了还是带了轻载了。如果Q?是通过电流采样来实现的,那么对于输出大电流一点电源势必误差比较大啊。 |
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| | | | | | | 另外这种方法在空载的时候384X会反复启动,电源会有叫声的吧 |
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| | | | | | | | | 对于短路反复启动的问题,我也想找到如何解决,在前几天的帖子里面也提到了这个问题,还没有解决。 |
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| | | | | | | | | | | 5V 384X自带的啊。
我想到可能问题有在输入宽电压范围内这种方法可能有问题,因为VCC会随着输入电压变化而变化。 |
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| | | | | | | 呵呵 大家可能没注意到,我的图同时可实现三个功能,关掉起动电阻,关掉IC工作电源减小IC工作时带来的损耗,进入跳周期。 |
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| | | | | 一点疑问:光耦是一个还是两个,如果是一个怎么控制正常工作的反馈?如果是两个,会不会一个把另外一个嵌位死了,有一个一直都不工作? |
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| | | | | 可以试试改变开关振荡频率的方法。或者间歇式的让COMP脚的电压在“0”和“1”直接跳变。 |
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| | | | | 其实,在交流侧用电容降压整流的方式供启动电源才真正比较省电,有多种电路形式,不妨试试。 |
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| | | | | | | | | 半波整流的话,1uF大约可以提供30mA电流,如果3842启动电流需要1mA,用500V333的贴片1只即可,基本上不耗电。 |
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| | | | | R1耗电已经比普通的3842启动电阻大了,跳周期降空载损耗思路很好,但此图好像不行 |
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| | | | | | | | | | | MOSFET是电压型元件,只有在Vgs上升的过程中,需要通过R1给MOSFET充电,在MOSFET完全开通后,几乎是没有电流的,也就是基本没有损耗了 |
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| | | | | | | R1是给Q1提供偏置电流的,电流肯定比R2起动电阻小的多 |
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| | | | | | | | | 3842启动电流约 0.16mA, 流过R1的电流? |
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| | | | | | | | | | | 三极管的放大倍数几十倍没问题吧,那R1的电流就可以是起动电流的几十分之一了 |
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