通常的方波逆变器开关一般都是工作在硬开关状态下,其缺点是前级MOS导通和截止损耗大。硬开关带变压器原边负载截止所引起的反电动势,对MOS的耐压要求很高,这不得不选用高于输入电压数倍的MOS管来工作。我们知道,电压越高的MOS,其内阻也越大,从而加剧了MOS管的通态损耗。为了降低MOS管的电压应力,又不得不加入R、C吸收回路等措施来降低反峰,这只不过是把MOS的温度转移一部分到了R、C上,效率并没有得到提高……
为了提高波逆逆变器工作效率和降低前、后级开关元器件的工作应力,我们有必要来探讨一下如何提高方波逆变器工作效率的方法。我首先想到的就是前级用软开关。既:想办法让推挽MOS管在零电压下开通,然后在零电流的时候关断。
开环状态下,方波逆变器要想工作在软开关下,要引入LC谐振拓扑。在这里我们采用串联谐振。具体实施可以在前级加入L、C(图1),利用MOS的DS间电容Cr和串入的Lr来产生谐振。当然也可以在后级加入L、C(图2),在变压器副边串入谐振电感Lr和谐振电容Cr来产生谐振。
个人感觉,图1因的Lr电感要流入比较大的电流,为了降低Lr的损耗,比较适合降压的逆变电路。图2适合升压的逆变电路。现在,我就选图2来进行实验。
因开环不需要稳压,所以,我们只需在带载的时候谐振,而不需要整个工作过程都谐振,这就可以用普通PWM芯片,采用调整死区然后固定的方法来实现。因此,本例采用手头现成的廉价的SG3525A来做实验。
为了更好地降低成本,降低谐振频率,同时省去Lr,我们可以在变压器“制造漏感”。因为变压器漏感就是谐振电感!具体方法是在变压器磁芯中间开气息。具体做法是垫一层包变压器的黄色高温胶带。同时,在低压MOS管的D、S间并联谐振电容。
现以一个250W的方波逆变器为例,按如下3525的典型应用电路搭建起来。如图3。
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